2013 年,新鋼2 500 m3 高爐入爐鋅負荷、堿負荷分別高達0. 995 kg /t 和4. 017 kg /t( 見(jiàn)表3) ,遠遠高于國標要求。高爐90% 以上的鋅負荷和60% 左右的堿金屬負荷來(lái)自燒結礦,這也是爐料結構中高比例燒結礦給高爐生產(chǎn)帶來(lái)的新問(wèn)題,同時(shí)也是近年來(lái)新鋼兩座2 500 m3 高爐有不同程度結厚的重要原因。近年來(lái)新鋼2 500 m3 入爐鋅負荷、堿負荷情況見(jiàn)表3。
1. 5 造渣制度不穩定
受經(jīng)濟爐料冶煉的影響,新鋼2 500 m3 高爐入爐鐵料品種多,造成入爐品位低、渣系不穩定,主要表現如下:
1) 礦石品位低,渣量大,入爐綜合品位為55%左右;
2) 鋁負荷高,終渣中Al2O3的質(zhì)量分數平均為15. 5%,***高時(shí)超過(guò)了17%,屬于高鋁渣冶煉,導致高爐爐渣黏稠,料柱透氣、透液性惡化,壓差上升,***終造成爐內兩股氣流不穩定,渣皮頻繁脫落;
3) 由于燒結礦中MgO 和Al2O3含量波動(dòng)的影響,高爐爐渣中R 2,R 3,R 4大幅度波動(dòng),使氧化鎂與三氧化二鋁的比例波動(dòng)范圍在0. 42 ~ 0. 62,終渣鎂鋁比波動(dòng)大對提高煤氣利用率及降低消耗非常不利。
2 措施
2. 1 穩定合適的爐渣堿度
針對燒結礦成分波動(dòng)較大的情況,加強了與燒結工序的溝通,要求燒結廠(chǎng)根據高爐冶煉的需要將燒結礦的化學(xué)成分控制在合理范圍,同時(shí)結合新鋼2 500 m3 高爐的生產(chǎn)經(jīng)驗及原燃料條件,制定了適宜的造渣制度。
1) 在爐況相對穩定順行的前提下,將爐渣堿度控制如下: 二元堿度為1. 2 ~ 1. 25 倍、三元堿度為1. 4 ~ 1. 44 倍、四元堿度為0. 99 ~ 1. 02 倍,以保證爐渣有足夠的脫硫能力。
2) 當高爐爐況不順或爐溫波動(dòng)較大時(shí),將爐渣堿度控制在較低水平。
2. 2 控制渣中合理的氧化鎂與三氧化二鋁之比
在高爐冶煉中,Al2O3一直是被非常重視的重要爐渣成分。Al2O3含量高,爐渣黏度增大,需要消耗更多的熱量來(lái)保證爐渣具有良好的流動(dòng)性,對降低消耗、活躍爐缸很不利。當渣中Al2O3的質(zhì)量分數超過(guò)16%時(shí),應保證爐渣中的MgO 含量來(lái)調整由于A(yíng)l2O3含量過(guò)高而導致的對爐渣黏度、熔點(diǎn)及脫硫能力產(chǎn)生的不利影響。結合近年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐,新鋼2 500 m3高爐在高Al2O3含量的條件下,除了要控制合適的堿度、氧化鎂與三氧化二鋁之比外,***重要的是要通過(guò)提高爐缸熱度( 即保證鐵水物理熱不低于1 500 ℃,將氧化鎂與三氧化二鋁之比控制在0. 46 ~ 0. 56) 來(lái)改善渣系的流動(dòng)性,既要保證爐渣有足夠的脫硫能力,又要保證爐渣有良好的透氣、透液性,從而緩解大渣比、高Al2O3含量爐渣對爐內透氣性的不利影響,維持高爐在重負荷下的長(cháng)期穩定順行。
2. 3 保證高風(fēng)溫、高頂壓、高富氧率
1) 在低品位、大渣比的情況下,要保證熱風(fēng)溫度不低于1 220 ℃。高風(fēng)溫提高了風(fēng)口前理論燃燒溫度,改善了爐缸活躍程度,提高了渣鐵物理熱,有利于促進(jìn)爐況順行。
2) 根據理論計算,頂壓每提高0. 01 MPa,可以提高冶煉強度2% 左右,有利于低硅冶煉。新鋼煉鐵從2012 年實(shí)施低成本戰略以來(lái),在2 500 m3 高爐爐況穩定的條件下,不斷進(jìn)行了試驗摸索,逐步提高了爐頂壓力,目前頂壓穩定在225 kPa 左右,***高可達235 kPa,逐步接近了設計水平( 240 kPa) 。
3) 在綜合入爐品位低、冶煉風(fēng)量相對較小且渣量大的情況下,為增加風(fēng)量和改善透氣性,同時(shí)保證煤比的提高,采取了提高富氧率的措施。新鋼2 500 m3高爐富氧率長(cháng)期穩定在3. 3%以上,這一指標在行業(yè)內也是排在前列的。富氧率提高后,風(fēng)口理論燃燒溫度升高,提高了煤粉置換比,為提高煤比、降低焦比創(chuàng )造了條件。
2. 4 增配周邊低品位高硅塊礦
從鐵礦石的資源戰略及成本角度來(lái)考慮,新鋼2 500 m3 高爐使用了少量天然塊礦來(lái)調劑爐料結構,從而保證了爐料結構中高比例燒結礦的使用。特別是當燒結礦中Al2O3含量較高時(shí),增加了低品位高硅塊礦的使用比例來(lái)降低爐渣中Al2O3含量。目前,新鋼2 500 m3高爐爐料結構中,天然塊礦比例占6%左右,而行業(yè)內平均塊礦的配比約為12% 左右,從改善高爐料柱透氣性的角度來(lái)看,新鋼2 500 m3高爐當前的爐料結構更有利于高爐爐況的長(cháng)期穩定順行。目前新鋼2 500 m3 高爐使用的鐵礦質(zhì)量情況見(jiàn)表4。
2. 5 控制合適的爐腹煤氣指數
新鋼2 500 m3 高爐高比例燒結礦的爐料結構使綜合入爐品位低,造成煉鐵產(chǎn)量低、渣量大。為了減少產(chǎn)量的降低,傳統的處理方式是提高冶煉強度,但這樣會(huì )造成消耗居高不下。新鋼2 500 m3 高爐以爐腹煤氣指數為基準,對高爐各項操作參數進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化,使煤氣流分布更趨合理,煤氣利用率逐步提高,消耗進(jìn)一步下降。統計2016 年—2018 年7 月的月平均燃料比與爐腹煤氣指數后,發(fā)現新鋼9 號高爐( 爐容2 500 m3 ) 低燃料比時(shí)爐腹煤氣指數集中在63. 5 ~ 64. 5 m3 /( m2 ·min) ,10 號高爐( 爐容2 500 m3 ) 低燃料比時(shí)爐腹煤氣指數集中在62 ~63 m3 /( m2·min) 。
2. 6 強化管理
入爐料中燒結礦配比大幅增加后,一旦燒結礦質(zhì)量出現較大波動(dòng),***會(huì )對高爐爐況的穩定順行造成較大影響,為此新鋼在原料管理、高爐操作和設備管理方面采取了多種措施。
1) 在上料管理方面,均衡物流供應,確保料位正常,嚴格執行和鞏固半倉上料制度,以減少原料摔打的幾率,降低返礦率。加強槽下篩分管理工作,對損壞的槽下篩定期更換。
2) 在高爐操作上,嚴格執行操作方針,強化高爐工長(cháng)對爐溫、堿度的操作穩定性管理。通過(guò)強化高爐工長(cháng)培訓和管理考核,確保鐵水物理熱在合適、穩定的基礎上適當降硅,以降低消耗。
3) 在設備管理方面,強化設備基礎管理,減少設備故障,以降低高爐故障休風(fēng)率和慢風(fēng)率。
3 效果
通過(guò)選擇合理渣系、加強管理、取消中心加焦冶煉等措施,實(shí)現了新鋼2 500 m3 高爐低品位、高比例燒結礦爐料結構下的爐況長(cháng)期穩定順行。同時(shí),其技術(shù)經(jīng)濟指標與行業(yè)同類(lèi)型高爐指標對比,在新鋼2 500 m3 高爐入爐品位低于行業(yè)平均水平0. 81%的情況下,新鋼燃料比較行業(yè)水平低35. 95 kg /t,煤比高12. 57 kg /t,綜合焦比降低38. 06 kg /t。
2018 年1—8 月新鋼2 500 m3 高爐主要技術(shù)經(jīng)濟指標與行業(yè)內同類(lèi)型高爐指標對比見(jiàn)表5。
4 結語(yǔ)
1) 通過(guò)配加低品位、高硅塊礦( 品位為40%,w( SiO2) 為35% 左右) 來(lái)提高入爐料中燒結礦配比,實(shí)現了新鋼2 500 m3 高爐爐況長(cháng)期穩定順行,燃料比進(jìn)一步下降。
2) 在燒結礦配用比例高且燒結礦質(zhì)量存在波動(dòng)情況下,根據新鋼2 500 m3 高爐的造渣要求,同時(shí)結合近年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐,將氧化鎂與三氧化二鋁之比控制在0. 46 ~ 0. 56。
3) 結合新鋼2 500 m3 高爐自身爐料結構的特點(diǎn),控制兩座2 500 m3 高爐的爐腹煤氣指數分別在63. 5~ 64. 5 m3 /( m2·min) 和62 ~ 63 m3 /( m2·min) ,用以指導高爐控制合理的冶強,降低燃料消耗。